時間:2015-12-02 21:12:21
作者:世邦機器
某選礦廠提鐵降硅工業試驗流程通過工業試驗發現,推薦流程高頻振網篩篩上產品經磁選柱處理后得到的精礦達不到設計的質量標準,精礦品位僅達到57.35%,混入最終精礦后,10批次最終精礦品位均<67%,10批次平均精礦品位僅達到64.92%、二氧化硅含量>8%,與要求精礦品位≥69%、二氧化硅含量≤4.5%相距甚遠,甚至達不到原流程精礦品位的水平。
試驗人員與磁選柱廠家技術人員共同討論,分析產生問題的原因在于:選別設備都對人選粒度有特定要求,磁選柱也是如此。按廠家技術人員的試驗數據及其他生產現場的實踐數據,用于精選的磁選柱,一般要求給礦粒度應達到一O.074 mm占70%以上,粒度組成應該是細粒級比例較大。鐵礦設備用于錳礦的采礦,其中用到較多的要數鐵礦破碎機和鐵礦粉碎機了。在推薦流程中二段高頻振網篩篩上產品雖又經二段高頻振網篩隔渣,使一o.074 mm含量達到70%,但其畢竟是篩上產品。試驗中不難看出,由于高頻振網篩效率較高,很大一部分細粒級顆粒都已成為篩下產品,一段高頻振網篩的篩上產品經二段高頻振網篩隔渣盡管一0.074 mm含量達到70%,但其中細粒級比例很小,平均粒徑大,已超出磁選柱的粒度處理級別。認為這是一段高頻振網篩篩上產品采用磁選柱處理達不到設計質量的主要原因;
工業試驗還發現,磁選柱耗水量大。在較初試驗時為磁選柱作業鋪設的水管水量遠遠不能滿足其正常作業要求。為保證設備正常運轉,試驗人員采取直接在主管路上連接水管,而且加大磁選柱補水管的管徑,并增加了加壓泵以滿足磁選柱對于水量水壓的要求。由于某選礦廠水資源一直很緊張,如此大量耗水,水源將得不到保證而影響生產,為此試驗人員就耗水問題進行大量計算。按礦量及礦漿量平衡的原則計算磁選柱用水單耗在4 m3/t給礦以上,要達到某選礦廠現有產量規模,僅磁選柱用水就凈增2 000 m3/h以上,某選礦廠當時水源能力僅能滿足1 500 m3/h以下。如按設計流程,水源嚴重缺乏將使生產無法正常進行。
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使用時須將該藥預先在80~90℃的水浴或暖房中加熱熔化,同時將配藥槽的水加熱至70~80℃,然后將熔化的藥劑倒人配藥槽內,攪拌均勻即可使用
某地冶煉廠轉爐渣分選車間,采用了380 1Tim×900 mm顎式破碎機和西1500 mnl單缸液壓破碎機與篩分機構成閉路,給料為300 mm,破碎產品粒度全部小于15 ml/l。單缸液壓破碎機破碎比大,排料口調節容易,液壓過載保護裝置可靠且先進。
每個分級單元均具有給料、排砂和溢流功能;可單元集成。根據給料量的大小和分級粒度的粗細,可以按需要將分級單元集成,構成斜窄流分級組合體,分級單元經3次集成,配以給料箱、溢流槽和沉砂斗,得到斜窄流分級設備。
上海梅山鐵礦石1996年采用中碎一磁癬重選拋尾一細碎一磨礦浮選脫硫一弱磁選一強磁選降磷工藝,引入SLon一1500 mm立環脈動高梯度磁選機處理含磷0.43%以上的鐵精礦,獲得了較好的試驗指標。
現場相繼對黑藥,丁黃藥和硫化鈉等藥劑也進行過研究。更改藥劑制度后銅精礦品位提高,浮選尾礦含銅也有所降低。
當激磁線圈11給入直流電時,在分選空間內形成高強度磁場,在磁場作用下聚磁介質13表面能形成高磁場力。分選環5由電機與傳動機構2和一對齒輪付9帶動按順時針方向轉動,其下部通過左磁極10和右磁極12形成的弧形分選空間,分選環5上的每一個分選室中都充滿聚磁介質。