時間:2014-06-25 09:56:11
作者:世邦機器
階段磨礦、中礦返回、分級、強磁癬重選工藝流程。建廠工藝、1979年改造工藝、1985年改造工藝流程都采用離心選礦機來處理細粒赤鐵礦,都存在尾礦高,回收率低的關鍵技術難題。原因是沒有好設備來處理細粒級赤鐵礦,實現降尾增收之目的。1991年sL0n立環高梯度強磁選機成熟應用,取代粗選離心選礦機并對工藝進行合理調整,形成階段磨礦、中礦返回、分級、強磁、重選工藝流程。在鐵礦加工中鐵礦石破碎是非常重要的一步。該流程的應用使尾礦品位降低,鐵金屬回收率提高。但是由于二段球磨機能力不足和分級效果較差,影響精礦品位提高、中礦循環量較大,工藝管理難度較大,經常采取降低球磨機臺時處理量、加強磨礦細度來減少循環量和提高精礦品位、降低尾礦品位。嚴重影響生產能力發揮和經濟效益的提高。
因此,1992年以后選礦廠赤鐵礦選礦8個生產系列同時并存3種生產工藝流程:1~4系列為連續磨礦、弱磁選一分級重選工藝;5-6系列為階段磨礦、強磁選一重選工藝;7~8系列為階段磨礦、中礦再磨、分級、強磁癬重選工藝。分別代表20世紀80年代和90年代赤鐵礦選礦工藝國內較高水平,都沒有實現“十五”赤鐵礦攻關鐵精礦品位64.00%、回收率70.00%的目標。由于工藝長、回收率低,造成選礦成本較高,經濟效益很差,以至于1996年因嚴重虧損而被迫停產。
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對磁滑輪尾礦,投資90萬元進行尾礦再選回收,結果使尾礦品位降低1.5個百分點以上,年減少尾礦排放量3.7萬t。
末了改為加墊并能活動的電墊篩網,均解決不了篩孔堵塞現象后,增設洗礦措施后,改善了篩分作業,并使塊、粉礦分別達到用戶技術要求,隨著低硫氧化礦生產結束,這套設備已閑置不用了。
隨著水力旋流器的結構形式、耐磨材質和工藝技術的不斷完善和改進,其應用范圍和適用場合正在日益擴大。
汛期為了尾礦庫的安全有時也需要排洪放水。以上諸項造成尾礦庫入庫水量與回水量嚴重失調,致使尾礦庫每年都會有一段時間無水可回,形成枯水期。尾礦壩的回水利用系數不足90%。
MVs電磁振動高頻振網篩篩下產品經過濃縮磁選機處理,有效地提高了浮選給礦品位和濃度,對穩定生產運行和最終精礦質量穩定發揮了重要作用。
根據給料量的大小和分級粒度的粗細,可以按需要將分級單元集成,構成斜窄流分級組合體,分級單元經3次集成,配以給料箱、溢流槽和沉砂斗,得到斜窄流分級設備。