時間:2014-06-25 09:56:11
作者:世邦機器
SLon立環脈動高梯度強磁機工業試驗
(a)SL0n一1000 mm立環脈動高梯度強磁選機。為了解決階段磨礦、強磁選一重選流程中細粒級離心選礦機分選效果差的問題,選礦廠于1989年8月采用贛州有色冶金研究所研制的SLon一1000 mm立環脈動高梯度強磁選機代替離心選礦機作粗選設備,在現場進行了分流試驗。當給礦品位31.72%時,獲得的精礦品位50.81%,尾礦品位9.07%,作業回收率86.92%。試驗指標與同期粗選作業離心選礦機生產指標相比,精礦品位提高4.12個百分點,作業回收率提高19.65個百分點。
(b)sLon-1500 mm立環脈動高梯度強磁選機。在sLon一1000 mm立環脈動高梯度強磁選機試驗的基礎上,于1991年4月一1992年7月,采用5臺sLon-1500 mm立環脈動高梯度強磁選機進行工業試驗,以取代原有的24臺咖1600 mm×900 mm粗選離心選礦機。鐵礦石設備的種類很多,我們經常聽到的有鐵礦石加工設備和鐵礦石粉碎設備。試驗流程為階段磨礦、強磁選一重選工藝,當SLon-1500 mm立環脈動高梯度強磁選機給礦濃度15%~25%、背景場強0.8 T,沖程15~16 mm,沖次300 r/min時,其他條件相同的條件下,連續3個月的工業試驗指標:原礦品位28.47%,鐵精礦品位64.31%,尾礦品位1 1.73%,回收率71.92%。與同期1~6生產系列指標比較,精礦品位提高0.66個百分點,尾礦品位降低5.71個百分點,回收率提高18.56個百分點。
(c)sLon一2000 mm立環脈動高梯度強磁選機。選礦廠重選車間5”~8”系列于20世紀80年代由原有的連續磨礦、分級重選流程改造為階段磨礦、強磁選一重選流程,其中采用5臺shp一2000 mm平環低、磁介質易堵塞,檢修維護困難,生產指標波動等問題。為了解決這些問題,鞍鋼弓長嶺礦山公司決定采用1臺SLon一2000 mm立環脈動高梯度強磁選機(以下簡稱sL0n一2000立環機)與Shp一2000 mm平環強磁選機進行工業對比試驗。試驗要求,在選礦廠進行6個月工業對比試驗,在給礦量、給料性質相同的條件下,SLon一2000 mm立環機的磁介質不堵塞;在精礦品位基本相同的條件下,其尾礦品位應比Shp一2000 mm平環強磁選機低2個百分點以上。
-END-
前列代圓盤式永磁回收機,除具有上述優點外,也有致命的缺點,其磁系排列沿圓盤徑向,磁塊交替排列。所以磁力線的走向大部分沿徑向分布,兩盤之間走向的磁力線較少。當盤間距較大時,中間位置場強偏低,在很大程度上影響漿體中磁性鐵礦物的完全回收,金屬回收率較低,僅達30.00%一50.00%。
適用范圍。適用于分選赤鐵礦、褐鐵礦、錳礦、黑鎢礦、鈮鉭礦等礦物,或用于分選某些有色金屬礦物,也可用于高嶺土、耐火材料、磨料等非金屬礦物的提純。
分選管旁有隔膜室,藉隔膜鼓動產生脈動水流從分選管底部進入分選管中。礦漿從分選管中部給入,通過充填介質間的自重介質緊密層,按密度分層,分層后的輕、重礦物分別從上部和下部排礦管排出。
振網篩的篩分效率達到47.46%,比固定細篩質效率14.51%提高了32.95%,相當于原效率的3.27倍。篩下產品粒度一0.074 mm含量達到79.03%,滿足生產要求。
溫度分布梯度調整。按照回轉窯溫度分布梯度研究結果,最終確定回轉窯窯頭、窯尾溫度控制范圍為l 040~1 070℃、970~1 000℃。比優化前窯頭溫度降低30℃,窯尾溫度降低60℃。
在柱形分選環給礦管的下方,設置有環形水包。壓力水通過環形水包和給水口給人到分選環的分選單元格內。在分選單元格內的礦物顆粒,除受磁力和重力作用外,還受到上升水流的作用。被磁翻滾釋放出來的非磁性顆粒,當其重力小于上升水流作用力時,便順著水流在分選格內向上移動,達到分選環頂部時,從溢流管排入到尾礦槽。